配備FANUC數(shù)控系統(tǒng)的數(shù)控機(jī)床,進(jìn)給驅(qū)動為直流伺服電動機(jī)和晶閘管邏輯無環(huán)流可逆調(diào)速裝置
故障現(xiàn)象1v軸正向進(jìn)給正常,反向進(jìn)給時(shí)時(shí)而移動,時(shí)而停止,采用數(shù)控機(jī)床手搖脈沖發(fā)牛器進(jìn)給時(shí)電是如此。通過用交換法診斷,將故障定位在r軸的驅(qū)動位置上。
故障判斷:用手搖脈沖發(fā)牛器讓y軸正、反向進(jìn)給,將數(shù)控機(jī)床示渡器測試棒接CHl9和CH20兩測試端,觀察電動機(jī)電流波形,從罔中看出,反向波形有時(shí)為•條直線,偶爾閃出幾個(gè)負(fù)向波形,可見電動機(jī)負(fù)向供電不ll常。用萬用表測量速度喇節(jié)器輸出端CH8點(diǎn)電壓,其極性隨正、反向進(jìn)給衙政變,無斷續(xù)現(xiàn)象,刪方向控制電路腳5電壓,正向進(jìn)給時(shí)為ov,反向進(jìn)給時(shí)為6 6V,方向擰制輸入電壓正常。數(shù)控機(jī)床再洲該電路輸出腳9和1【)端電壓,正向進(jìn)給耐S C.A為低電平,SC;B為高低平;反向進(jìn)給時(shí)SC.A為高電平;SCB為低電,F(xiàn),但有日j會出現(xiàn)SCA和SCB皆為高電平的異,F(xiàn)象,這時(shí)反向就停止.
對輯無環(huán)流可逆控制系統(tǒng),小允許正、反兩組品閘管同剛導(dǎo)通,數(shù)控機(jī)床在該邏輯切換電路中,切換過程是電源向電容C20充電產(chǎn)生延時(shí)而獲得的。可見故障是由于電路板外圍電容C20不蘸引起的,從而產(chǎn)生SGA和SC13同時(shí)為高電平的異,F(xiàn)象。
故障處理:更換電容C20,重新運(yùn)行,故障消失。
故障現(xiàn)象:數(shù)控立式銑床FANUC 3MA數(shù)控系統(tǒng),在運(yùn)行過程中,Z軸產(chǎn)生31號報(bào)警。
故障診斷:查數(shù)控機(jī)床維修手冊得知,31號報(bào)警表示位置控制環(huán)節(jié)中誤差寄存器內(nèi)容大于參數(shù)規(guī)定值。根據(jù)3l號報(bào)警提示,人為調(diào)整加大誤差寄存器設(shè)定值,用數(shù)控機(jī)床手搖脈沖發(fā)生器驅(qū)動Z軸,31號報(bào)警消除,但又產(chǎn)生了32號報(bào)警;32號報(bào)警表示為Z軸誤差寄存器的內(nèi)容超過最大值,將設(shè)定參數(shù)再調(diào)小,32號報(bào)警消除,但31號報(bào)警又出現(xiàn),反復(fù)修改機(jī)床參數(shù),均不能排除故障;將位置控制診斷號DGNOS 800(X軸)、801(y軸)和802(Z軸)調(diào)出,發(fā)現(xiàn)X軸的位置偏差800號在-1與-2間變化,y軸的位置偏差801號在+l與-1間變化,而Z軸的位置偏差802號為0,無任何變化,說明Z軸控制有故障;為進(jìn)一步確定故障是在Z軸控制單元還是在編碼器上,采用交換法,將Z軸和y軸驅(qū)動輸出到電動機(jī)電纜和編碼器反饋信弓同時(shí)互換,此時(shí),診斷號801號數(shù)值變?yōu)?,802號數(shù)值有了變化,這說明數(shù)控機(jī)床Z軸位置控制單元沒有問題,故障出在與Z軸伺服電動機(jī)同軸聯(lián)接的編碼器上。
故障處理:更換Z軸上同型號的編碼器。